香格里拉網(wǎng)訊 (通訊員 張恩華) 近年來,云銅迪慶礦業(yè)秉承“工欲善其事,必先利其器”的管理理念,通過“三措施”不斷加強設備管理,提高設備使用效率;通過“三減少”努力降低噸銅成本,實現(xiàn)降本增效。 措施一,營造設備管理的氛圍,讓設備接觸人員廣泛參與。首先,注重設備管理人員廣泛的理論和實踐的提高。公司設備能源部每年都要開展一、二次機械基礎知識的培訓,努力使專業(yè)的檢修人員和班組長以上的運轉(zhuǎn)工能看得懂基本的機械原理和電氣原理圖,在對設備進行檢修和設備運轉(zhuǎn)中,檢修工和操作工都能夠遵循設備的運行規(guī)律,對設備運行規(guī)律進行檢修和維護;其次,定期召開學術交流會。公司自從2007年投產(chǎn)以來,每年召開一次科技會議,分別對采選、機械等論文進行內(nèi)部評選并向外推薦,公司張儀撰寫的《銅選礦廠設備管理研究》,邱國發(fā)撰寫的《設備管理信息化建設的必要性》等論文曾發(fā)表在《中國科技導報》,獲得云銅論文評選獎勵。 措施二,制訂設備參與人員責任制,實行嚴格的獎懲機制。實行崗位操作工檢修人員技術人員包機制度。在公司的87個生產(chǎn)班組中,每個作業(yè)點的《設備操作規(guī)程》都上墻;每月8日和23日的設備巡回檢查評比中,認真考核各生產(chǎn)班組的操作工對設備的操作和使用情況,檢修人員的設備檢修臺賬記錄情況,機械和電氣技術人員定期到現(xiàn)場指導情況。公司設立專項基金對設備管理進行獎勵和實行“流動紅旗”獎勵,促使員工勤維護和提高檢修質(zhì)量。 措施三,用激勵機制撬動設備小改小革工作。迪慶礦業(yè)的設備安裝是在急速上馬投產(chǎn)的前提下安裝的,在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有的設備安裝不在同一軸心線和水平線上,并且存在許多工藝不合理的狀況。2013年,僅選礦事業(yè)部就利用閑置設備完成二車間回水改造工程,每天利用廢水850立方米,年節(jié)約用水成本67.5萬元;回收各類閥門、托輥及潤滑油,節(jié)約成本20萬元以上;對二車間JM1800立式磨機進行改造,使銅浮選柱能正常運行,為二車間選礦回收率提高奠定了基礎;對一車間碎礦工段聯(lián)鎖控制裝置進行了改造,有效地解決了聯(lián)鎖裝置失靈,設備被礦石埋死的弊病,提高了設備運行效率,節(jié)約了電耗。 迪慶礦業(yè)加強設備管理“三措施”的實施,有效降低了成本、增加經(jīng)濟效益和社會效益的效應。以選礦事業(yè)部為例,一是減少了組織機構和人員。2013年以前,檢修工和設備管理技術人員48人,設備實行包機和巡檢后,精簡至31人,年節(jié)約人工工資13.91萬元,且杜絕了相互扯皮、推諉及責任不清的問題;二是減少噸銅備品備件和材料單耗。2012年全年消耗的備品備件為5.84元/噸原礦,材料單耗為14.6元/噸原礦,加強設備管理后的5至7月,備品備件單耗為2.53元/噸原礦,材料單耗為11.92元/噸原礦。備品備件單耗同2012年同期相比減少57%、同1至4月同期相比下降85%,材料單耗同2012年相比下降18%、同1至4月相比下降45%。三是減少了噸銅選礦成本。由于設備管理得好,2013年以來,公司實現(xiàn)了重特大設備事故的發(fā)生率為零,重點設備完好率為100%,主要設備的完好率達99%以上。7個月來實現(xiàn)無計劃外停機,節(jié)能降耗工作取得實效。2012年,噸銅成本平均是18381元/噸,2013年1到4月,噸銅成本平均是14613元/噸,而5至7月份的噸銅成本平均是9567元/噸。 |